一.加工中心冷却过滤系统存在问题及原因分析
1.加工中心冷却系统时时出现梗塞报警故障,拆开冷却泵站盖板查抄,发现铁粉,铁泥,防锈油混合在一路沉积粘附在网状过滤转筒表表表上,造成冷却液无法通过过滤转筒的不锈钢丝网进入转筒内,从而引起主轴内冷管路水压低,机床冷却系统报警;蚍治觯
1) 由于公司地处南方,空气湿润,为预防铸钢件生锈,铸造出来的缸体、缸盖要在内、表表表上喷上防锈油,加工时在冷却液的冲刷下防锈油溶进了冷却液中,遇到铁屑就很容易与铁屑粘结在一路梗塞过滤转筒的表表表
2) 机床导轨的光滑油直接排在冷却液中也容易与铁屑形成油泥,从而梗塞过滤转筒
3) 欧洲的缸体,缸盖铸件已普遍选取铸铝件,不存在铸件生锈问题。因而厂家在设计机床冷却液过滤系统时,仅思考了两级刮板排屑机和最后一级选取网状过滤转筒,没有思考针对油污处置的方式
2.由于过滤转筒时时梗塞,均匀每1-2个月都需拆下来洗濯,时时拆洗很容易败坏不锈钢网,2年左右又要更换,由于国内未找到厂家维建或造作,只能向原国表出产厂家订购,价值很高
3.冷却过滤系统过滤成效差,造成冷却液每月需更换一次,部门粗加工工序的加工中心只能使用半个月,达不到冷却液使用3个月更换的设计要求。因而,出产成本较高
4.冷却过滤系统时时梗塞,造成主轴的内冷压力偏低,刀具磨损过快,刀具用度太高。同时影响到加工质量。加工中心利用于出产线重要是思考到其多种类,柔性化出产的特点。但与专用机床相比,更换刀具频饭丶用功夫长,出产节拍慢又是其一大弊端。为了添补这个弊端,在加工时必须选取大切削量,急剧进给,由于加工中心的刀具都是选取国表产品,价值昂贵
5.原冷却过滤系统工作流程为:切削液→第一级刮板排屑机排屑→低位水箱沉淀→冷却水泵→第二级刮板排屑机排屑→过滤转筒不锈钢丝网过滤→主轴内冷系统二.刷新规划为相识决冷却过滤系统时时梗塞问题,在对原有冷却过滤系统不做较大改到的前提下,增长一套二级过滤装置。第一级利用磁性分离机分离铁屑和油泥,第二级利用纸带过滤机过滤防锈油泥,同时也可过滤细铁屑和油污。该二级过滤装置装置在分隔式水箱上面 1. 单台加工中心增长的该套二级过滤装置重要蕴含以下配置
1) 分隔式水箱
2) 磁性分离机
3) 纸带过滤机
4) 立式多级水泵
5) 液位开关
2. 刷新后冷却过滤系统工作流程为:切削液→第一级刮板排屑机排屑→低位水箱沉淀→冷却水泵→磁性分离机分离细铁屑,油泥→纸带过滤机过滤防锈油泥,油污→分隔式水箱分隔沉淀→冷却水泵→第二级刮板排屑机排屑→过滤转筒不锈钢丝网过滤→主轴内冷系统三.刷新了局 通过增长一套二级过滤装置后产生的成效
1. 冷却系统切削液更换周期由以前的1次/月耽搁到1次/3月
2. 机床冷却过滤系统在冷却液使用3个月的周期内,无过滤梗塞故障发生
3. 解决过滤转筒由于频仍拆洗败坏的问题,确保过滤转筒可使用3年以上,节约维建用度
4. 主轴内冷压力不变,解决刀具磨损过快问题,降低刀具使用用度通过对加工中心冷却过滤系统的刷新,不只解决了冷却过滤系统时时梗塞的故障,并且冷却液的使用周期从原来的不到1个月耽搁到3个月,达到降低成本的主张,投入的刷新用度1年就能够收回,成效显著