一台THM6350卧式加工中心光机,选取FANUC 0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,忽然发现Z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中相识到:故障是忽然发生的;苍诘愣DI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提醒,电气节造部门硬故障的可能性排除。分析以为,重要应对以下几方面逐一进行查抄。
1)使用加工中心光机查抄机床精度异常使佚运行的加工法式段,出格是刀具长度赔偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及推算。
2)在点动方式下,反复活动Z轴,经过视、触、听对其活动状态诊断,发现Z向活动声音异常,出格是急剧点动,噪声越发显著。由此判断,机械方面可能存在隐患。
3)查抄机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变动一步,电机进给0.1mm),共同百分表观察Z轴的活动情况。在单向活动精度维持正常后作为肇始点的正向活动,手脉每变动一步,机床Z轴活动的现实距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,注明电机运行优良,定位精度优良。而返回机床现实活动位移的变动上,能够分为四个阶段:①机床活动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②阐发出为d=0.1mm>d2>d3(斜率幼于1);③机床机构现实未移动,阐发出最尺度的反向间隙;④机床活动距离与手脉给定值相称(斜率蹬宗1),复原到机床的正常活动。
无论怎么对反向间隙(参数1851)进行赔偿,其阐发出的特点是:除第③阶段可能赔偿表,其他各段变动依然存在,出格是第①阶段严重影响到机床的加工精度。赔偿中发现,间隙赔偿越大,第①段的移动距离也越大。
分析上述查抄以为存在几点可能原因:一是电机有异常;二是机械方面有故障;三是存在肯定的间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠齐全脱开,别离对电机和机械部门进行查抄。电机运行正常;在对机械部门诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回活动初始有极度显著的空缺感。而正常情况下,应能感触到轴承有序而滑润的移动。经拆检发显熹轴承确已受损,且有一颗滚珠脱落。更换后机床复原正常。